创新技术手段 实现降尾增产

要闻
  “这批老化螺旋溜槽更换以后,我们还要进一步研究螺旋溜槽日常清理制度制定,在确保选别通畅的基础上,实现降尾增产,全力冲刺年度目标。”11月5日,司家营北区分公司选矿一作业区主厂内重选产线一派忙碌的景象,现场正在进行老化螺旋溜槽更换,作业长李硕与副作业长司鑫泉一边检查检修作业情况,一边研究如何提升工序管理水平。
  “解放思想大讨论活动开展以来,我们作业区思想上最大的转变就是立足现有条件,依靠管理和技术创新,深挖内部潜力,最大限度释放现有产能。”李硕说。在氧化矿选别流程中,重选环节起着承上启下的关键作用,重选选别效果的好坏,直接关系着氧化矿流程整体指标的好坏。螺旋溜槽是该作业区重选流程的主要设备之一,一至四系列螺旋溜槽总数量有224台,减少重选螺旋溜槽挂蜡、积矿、堵眼现象,能够达到选别通畅和降尾增产的效果,如何在重选螺旋溜槽上做好稳定生产指标文章,是大讨论活动开展以来,李硕制定的第一个增产措施。
  10月下旬,李硕开始组织作业区技术人员研究论证“重选螺旋溜槽改造升级方案”可行性,在达到广泛共识后,立即成立专项攻关队,列出措施落实清单,严格执行推进时间节点。在技术层面,对原有螺距为800mm的溜槽更换为螺距900mm的溜槽,提高了矿浆流速,改善了选别效果;同时对老化变形溜槽进行了更换,减少了因溜槽变形引起的积矿、挂蜡等现象,实现尾矿品位的降低,最终在不影响生产的前提下,顺利完成螺旋溜槽改造升级。
  “螺旋溜槽改造升级可以在短时间内确保选别通畅,但要想从长远的角度实现降尾增产,必须做好挂蜡、积矿、堵眼等日常清理工作。”李硕将第二项增产措施落实在管理进步上,结合重选特点,发挥考核激励作用,研究制定了《重选工艺纪律奖惩制度》,安排技术人员每天对全部224台螺旋溜槽进行全面检查,并根据合格率分别予以考核和奖励,通过此项制度的执行,岗位人员积极性得到大幅提升,不仅螺旋溜槽合格率由原来的60%左右提升至90%,重选精矿品位提升1.5%,尾矿品位降低1%,浮选药剂成本也得到了有效管控,每年还可增产1万余吨。 
  张也